[电力机车论文] 云浮发电厂两台上海汽轮机厂产125 MW机组的凝汽器胶球清洗装置是邯郸电力修造厂的早期产品(1989年5月生产)。全套胶球清洗装置由二次滤网、装球室、胶球输送泵和收球网几大部件组成,如图1。收球网为带有上下收球网的活动栅格方箱型,型号S-1400-1,规格1 420 mm×2 500 mm,配套的胶球输送泵为输送胶球专用的125SS-9型离心泵,装球室型号Z-300-1属我国胶球清洗装置典型的第二代产品(设计和制造部门不再向用户推荐)。其安装困难,结构复杂,材料消耗多,操作和维护不便,故障率较高,加上制造质量的问题,收球率始终达不到设计要求的95%以上。
众所周知,保持凝汽器较高的真空和较小的端差,是提高机组循环热效率的主要方法之一。以125 MW机组为例,汽轮机背压增高0.004 MPa,将导致热耗增加244.5 kJ/kWh,煤耗增加9.70 g/kWh;凝汽器端差升高5 ℃,将导致热耗增加95.12 kJ/kWh,煤耗增加3.66 kJ/kWh。凝汽器管束的污脏,使换热系数变小,使传热端差加大和恶化了凝汽器真空。实践表明,胶球清洗装置的定期正常投用,能及时清走凝汽器铜管内壁污物,使凝汽器管束保持一定的清洁度,对防止结垢起到非常重要的作用。云浮发电厂投产初期对此认识不足,认为循环水为闭路循环,水源较为干净,1991年至1992年底曾间断投用胶球清洗,但胶球回收率很不理想,最好的不足80%,最差的根本收不到胶球。据了解,其他电厂亦有类似情况出现,同型胶球清洗装置在全国的使用情况亦不尽理想,故一直中断运行。1994年发现铜管结垢严重,直接危及机组运行安全和影响机组经济性。为此,我们进行了多方面的研究,着手进行有关试验、运行分析和结构检查,找出了影响收球率不高的关键因素,并进行了改造。经再次投运结果表明,改造和措施是成功和有效的。
1 存在的问题
云浮发电厂两台125 MW机组分别于1991年4月、12月份投产,机组刚投产时曾试投胶球清洗,……
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